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PE電氣SD700變頻器在空壓機上的應用分析 02

發(fā)布時間:2019-08-02 10:17:56來源:

PE電氣SD700變頻器在空壓機上的應用分析 02

根據(jù)原來的水泵在當初設計時是按照深井泵來設計,現(xiàn)在的供水水位很高,此泵工作時的負載輕,可以認為是風機泵類負載,因此我們決定用風機泵類專用變頻器進行變頻改造。

  引言

  空壓機在工業(yè)生產(chǎn)中有著廣泛的應用,種類有很多,但其供氣控制方式大多采用的是加、卸載控制方式。該供氣控制方式雖然動作原理簡單,但存在電能浪費大,供氣壓力不穩(wěn)定,進氣閥容易損壞等諸多問題。根據(jù)國家節(jié)能減排的要求,大多數(shù)企業(yè)都采用比較新的電力電子技術和自動控制技術來實現(xiàn)設備低耗高效的生產(chǎn)運行。

  變頻器調(diào)速技術是集自動控制、微電子、電力電子、通信等技術于一體的高科技技術。它以很好的調(diào)速、節(jié)能,可靠,高效的特性,在風機水泵,過程控制,機械設備等各行各業(yè)中獲得了廣泛的應用,并且由于具有軟啟動性能,可以減少對電網(wǎng),設備和電機的沖擊,延長設備和電機的使用壽命。特別是在空壓機控制系統(tǒng)中,如果采用高質(zhì)量的變頻器,既提高了設備的調(diào)節(jié)精度,改善了空壓機的生產(chǎn)工藝,又實現(xiàn)了節(jié)電節(jié)能,降低了維修維護成本,減少了工人的勞動強度,已經(jīng)愈來愈受到工礦企業(yè)的技術人員和管理人員的重視。

一.空壓機改造前的運行狀況

  某企業(yè)原有2臺132KW空壓機,設備改造之前,兩臺空壓機一用一備,總是工作在工頻狀態(tài),起動方式為自耦變壓器降壓起動,壓力控制采用上下限的兩點式控制方式,即空壓機氣缸內(nèi)壓力達到設定上限時,空壓機通過本身的油壓關閉氣閥;當壓力下降到設定下限時,空壓機打開進氣閥。由于生產(chǎn)過程中用氣量的變化,空壓機也頻繁地加載和卸載。空氣壓力的變化范圍比較大,壓力也不穩(wěn)定。這是因為空氣壓縮機的電機本身不能調(diào)速,所以不能直接通過壓力的變化來調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速,以達到所需要的空氣流量。

  另外,由于自耦變壓器起動時間過長,電機不允許頻繁工頻起動,造成在用氣量少的時候,甚至是在一定時間內(nèi)不用氣的時候,電機仍然要長時間的空載運行,造成了電能上的巨大浪費,給企業(yè)增加了成本。因此,該公司經(jīng)過認真的技術研討,決定對該廠的空壓站進行變頻節(jié)能改造。

二.原空壓機系統(tǒng)存在的問題分析:

  1.主電機雖然以自耦變壓器降壓起動,但起動時的電流仍然很大,對空壓機、電動機和電網(wǎng)都有很大的沖擊,會影響電網(wǎng)的穩(wěn)定及其用電設備的運行安全。

  2.采用自耦變壓器降壓起動時,存在起動時間過長,不能頻繁地起動,且故障率較高,因此自耦變壓器的維修和維護成本比較大。

  3.空壓機長時間連續(xù)運行,在空載過程中不產(chǎn)生壓縮空氣,所以電動機處在空載狀態(tài)時,會給企業(yè)造成巨大的電能浪費。

  4.當壓力達到比較大極限值時,空壓機關閉進氣閥使電機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時將分離罐中多余的壓縮空氣通過放空閥放空。這種加載的調(diào)節(jié)方法要造成很大的能量浪費。

  5.氣壓穩(wěn)定性差和由于頻繁加、卸載導致執(zhí)行元件(進氣閥、放氣閥)的頻繁動作而加速了閥門的磨損,會增加維修工作量和維修費用。

  6.主電機在工頻運行狀態(tài)下使空壓機運行時噪音很大。

三.空壓機變頻改造實施方案

  系統(tǒng)參數(shù):

  額定功率 132 kW

  額定電壓 380V

  額定電流 250A

  額定轉(zhuǎn)速 l485 rpm

  變頻器 西班牙PE電氣公司的SD700系列變頻器,型號是SD7025052

  本系統(tǒng)采用壓力閉環(huán)調(diào)節(jié)方式,通過變頻器的控制面板設定空氣壓力定值,在儲氣裝置上安裝一個壓力傳感器。將空氣壓力信號轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流信號,反饋到變頻器內(nèi)部的PID調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器將該電流值與壓力定值進行比較運算,然后輸出控制信號,變頻器再根據(jù)此信號輸出頻率,調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速,使空氣壓力保持穩(wěn)定;在用氣量小的時候,變頻器將減少頻率輸出,直至電機停止運行,這樣空壓機始終保持在節(jié)電運行狀態(tài)。 另外,采用該方案后,空壓機電機從靜止到旋轉(zhuǎn)工作可由變頻器來起動,實現(xiàn)了軟起動,避免了在頻繁起動時,起動電流對空壓機,電動機和電網(wǎng)帶來的沖擊。同時,該方案可保留原有的控制系統(tǒng),增加工頻與變頻切換功能,做到工頻/變頻互鎖切換,當變頻器發(fā)生故障時,利用原工頻系統(tǒng)運行。變頻器的接線圖參考如下:


 

四.變頻器節(jié)能改造后的效益分析

  1.延長壓縮機的使用壽命

  變頻器從低頻起動壓縮機,由于起動加速時間可以調(diào)整,從而減少起動時對壓縮機的機械部件所造成的沖擊,增強了系統(tǒng)的可靠性,延長了壓縮機的使用壽命,減少了維修量。

  2.減小對電網(wǎng)的沖擊

  變頻控制能夠減少起動時電流波動,適合較為頻繁地起動,可以將起動時對電網(wǎng)和其它設備造成的影響減少到比較小。

  3.降低了空壓機的噪音

  空壓機改造工程安裝完畢后,運行穩(wěn)定,空壓機振動和噪聲大減低。

  5.提高壓力控制精度

  變頻控制系統(tǒng)具有精確的壓力控制能力,使壓縮機的空氣壓力輸出與用戶生產(chǎn)所需的用氣量相匹配,壓力波動很小,改善了生產(chǎn)工藝,確保了供氣量的穩(wěn)定。

  6.節(jié)約電能

  根據(jù)用氣量需求來調(diào)節(jié)電動機的運行速度,且在不用氣的生產(chǎn)間歇,停止壓縮機電機運行,使得壓縮機始終處于比較經(jīng)濟的運行狀態(tài),避免了改造前壓縮機頻繁加載,卸載以及長期空轉(zhuǎn)造成的電能浪費,節(jié)約了企業(yè)的生產(chǎn)成本。實際運行后的節(jié)電分析如下:

  改造前,空壓機加載運行時的電流245A,卸載時運行電流105A。全天實際生產(chǎn)時間累計達14小時,生產(chǎn)間歇和換班時間累計大約10小時;改造后,生產(chǎn)狀態(tài)下,空壓機頻率基本上在35~42Hz,運行電流平均125A;在生產(chǎn)間歇和換班情況下,空壓機可以停止運行,基本上無空轉(zhuǎn)運行情況。

  用電量分析:全年按300天計算,

  改造前:

  加載運行時W1=1.732xIxUxT1/1000 =1.732x245x380x14/1000 =2257 kWh

  卸載運行時W2=1.732xIxUxT2/1000 =1.732x105x380x10/1000 =691 kWh

  全天耗電W=W1+W2=2948 kWh

  改造后:

  壓力可調(diào)節(jié)時W=1.732xIxUxT/1000 =1.732x125x380x14/1000 =1152 kWh

  因此,每天可以節(jié)電△W=2948-1152=1796 kWh,每度電按0.5元來計算,全天節(jié)省電費898元,全年按300天生產(chǎn)計算,全年可以節(jié)電269400元。整個系統(tǒng)的全部改造費用是15萬元,預計7個月即可以收回成本;而在接下來的每一年里,可以直接給企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益將近26萬元左右。

五.SD700變頻器的特點

  1. 全面的諧波抑制

  為了有效降低電網(wǎng)中高次諧波分量,減小高次諧波和電磁干擾對其他設備(比如現(xiàn)場的儀器儀表)的影響,所使用的大功率變頻器必須滿足工業(yè)場合下EMC電磁兼容性的要求,即將電磁干擾和諧波控制在一定范圍內(nèi),確保整個系統(tǒng)的安全可靠的運行。

  PE公司的SD700系列變頻器采用了內(nèi)置的交流進線電抗器,內(nèi)置的EMC濾波器,內(nèi)置的dv/dt輸出濾波器,全面有效地抑制了諧波和電磁干擾的影響,變頻器柜體采用帶絕緣層的2mm厚的鍍鋅鋼板,完全符合EMC工業(yè)場合應用的標準。下圖所示為PE公司380V,132KW變頻器的內(nèi)部拓撲結(jié)構(gòu):


  

2.高過載能力

  空壓機是大慣量負載,這種負載特點很容易引起變頻器起動時出現(xiàn)過流自保護的情況,這樣有必要選擇大一級變頻器,并在允許的條件下調(diào)節(jié)加減時間來滿足生產(chǎn)要求。SD700系列變頻器的過載能力達到額定值的150%,持續(xù)時間達到60秒,可以充分滿足大慣量的重載場合的應用。

  2. 全面的保護功能

  SD700具有全面的電機和變頻器的保護功能,對電機過載,電機三相不平衡,過電流,過電壓,溫度過熱等故障可以起到全面的保護作用,并且具有故障預防控制功能,避免和減少不必要的故障停機,確保設備的正常生產(chǎn)。

  3. 適合惡劣環(huán)境

  SD700全系列變頻器的線路板均采用了絕緣涂層,包括線路板上每一個元器件的管腳和焊盤都帶有絕緣涂層,完全可以適應潮濕和導電粉塵等惡劣的環(huán)境要求。

  5.50°C高溫運行不降容

  采用了高效的散熱片,即使在50°C高溫環(huán)境下重載滿負荷地運行,也不會降低變頻器的驅(qū)動能力。

  6.適應較大的電壓波動

  輸入電壓波動范圍可達-20% 至+10%,欠壓持續(xù)時間可達60秒,適應一定范圍和一定時間內(nèi)電源電壓的波動。

  7.維護快速簡單

  PE公司SD700系列變頻器全功率段采用的都是同一種控制板,電源板和IGBT驅(qū)動板;獨特的“同平面存取”的結(jié)構(gòu)設計,能夠?qū)崿F(xiàn)快速簡單的維護與更換工作,加上PE公司SD700系列變頻器的三年質(zhì)保,完全可以實現(xiàn)維護簡單,穩(wěn)定可靠的運行要求。

六.結(jié)束語

  采用了SD700系列變頻器改造后的節(jié)能控制系統(tǒng),在空氣壓縮機上得到了良好的應用,它一方面實現(xiàn)了節(jié)電節(jié)能,降低了維修維護成本,另一方面提高了設備的壓力調(diào)節(jié)精度,改善了空壓機的生產(chǎn)工藝,企業(yè)的經(jīng)濟效益和生產(chǎn)效率得到顯著地提高。

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