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ZDYA560型減速機(jī)的換型改進(jìn)

發(fā)布時間:2019-07-13 17:24:44來源:

  重影響了機(jī)組負(fù)荷調(diào)配能力。針對該問,分析了故障發(fā)生的原因,確定了換型改造的實施方案,取得了良好的效果。

  0概述漢電廠期工程3號爐4臺站0350650筒生產(chǎn)的2060型單級傳動硬齒面圓柱齒輪減速機(jī),其中心距,560,傳動比=6.7重量40000讓8.

  所配電機(jī)型號為0306,轉(zhuǎn)速,1=984,功率20kW.減速機(jī)內(nèi)采用盤式水管冷卻,獨立循環(huán)油系統(tǒng)潤滑。

  1存在的主要問漢電廠期工程3號爐4臺磨煤機(jī)自1997年投入運行至1999年10月以來,先后發(fā)生大小齒輪斷齒故障17次。其中大齒輪斷齒7次,小齒輪斷齒10次,僅僅因更換大小齒輪及其軸承所消耗資領(lǐng)料單,由此造成的機(jī)組負(fù)荷下降等間接經(jīng)濟(jì)損失更是不可估量。而同等載荷下,期12爐8臺磨煤機(jī)減速機(jī)運行近10,沒有發(fā)生起斷齒現(xiàn)象。因此,有必要對2,人250型減速機(jī)的設(shè)計提出質(zhì)疑和改進(jìn)。

  2原因分析2.1減速機(jī)機(jī)械強(qiáng)度許用公稱功率尸1校核根據(jù)減速機(jī)選用的般步驟,標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)的承載能力受機(jī)械強(qiáng)度和熱平衡許用功率兩方面的限制。因此,減速機(jī)的選用必須通過兩個功率。

  2.1.1確定計算功率齒輪聯(lián)軸器的效率7=0.99小齒輪軸戶1心7,尸20,0.99=1 108.81齒輪嚙合效率精度為8級Tjjs=0.97滾動軸承效率7=0.99大齒輪軸P2=JV7jm=1查確定減速機(jī)的工況系數(shù)人和安全系數(shù)51查減速機(jī)載荷分類,球磨機(jī)為強(qiáng)沖擊載荷丑,每日工作小時數(shù)大于取工況系數(shù)尺2該減速機(jī)失效將引起單臺制粉系統(tǒng)停產(chǎn),查減速機(jī)安全系數(shù),取安全系數(shù)=1.3,接近公稱轉(zhuǎn)速1000血,查20減速機(jī)功率,乙0人560中心距,=560,= 2.1.3校核機(jī)械強(qiáng)度功率318.30kW因此7,人560型減速機(jī)不能滿足機(jī)械強(qiáng)度要求熱平衡功率計算略。

  2.2減速機(jī)散熱冷卻情況分析2,人560型減速機(jī)底部采用盤狀管冷卻水冷卻,循環(huán)油潤滑。但該油循環(huán)方式存在定缺陷。

  2.2.1回油管徑偏小20人560型減速機(jī)潤滑油回油管為25咖,徑為15,后者是前者的兩部。管徑偏小導(dǎo)致回油速度緩慢,潤滑油的整體循環(huán)次數(shù)降低,單位時間內(nèi),潤滑油與冷卻介質(zhì)間的熱交換減少,油室內(nèi)的熱量得不到及時的排放,減速機(jī)工作溫度偏高,正常工作所需要的熱功率成倍增加。

  2.2.2循環(huán)油距離過短乙,人560型減速機(jī)采用的是獨立的循環(huán)油系統(tǒng),所有管路均布置在減速機(jī)小牙輪周圍,潤滑油循環(huán)周的距離約為8,這種布置方法具有結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)約占地面積,安裝方便等優(yōu)點。

  但是,由于油循環(huán)距離過短,油室內(nèi)溫度較高中。這樣,屢次循環(huán)積累,油室內(nèi)的散熱條件惡化,工作溫度很高。

  由于以上兩方面因素的影響7,人560型減速機(jī)的潤滑油回油溫度長期在45,笥遙,蠡,溫度偏高,對油的運行粘度以及齒輪嚙合傳動情況均帶來極為不利的影響,也是產(chǎn)生齒輪斷齒等缺陷3改進(jìn)措施鑒于7,人560型減速機(jī)設(shè)計上存在的上述缺陷,我們認(rèn)為只有換型,才是解決問的根本方法。

  根據(jù)多方考察比較以及細(xì)致的強(qiáng)度校核計算,比較終選定了沈陽重型機(jī)器廠生產(chǎn)的2,3只80型單級圓柱齒輪減速機(jī)。其有關(guān)技術(shù)特性參數(shù)為電動機(jī)型號遲15126,功率780轉(zhuǎn)速99,減速機(jī)中心距,800,速比=6.74,噴油潤滑,循環(huán)水冷卻。

  3.12,8玨80型減速機(jī)機(jī)械強(qiáng)度許用公稱功率朽校核3.1.1確定計算功率齒輪聯(lián)軸器的效率7聯(lián)=0.99小齒輪軸P1=JP.,T=780x0.99=772.2kW齒輪嚙合效率精度為8級刀8=0.97查確定減速機(jī)的工況系數(shù)尺4和安全系數(shù)查減速機(jī)載荷分類,球磨機(jī)為強(qiáng)沖擊載荷丑,每日工作小時數(shù)大于10比取工況系數(shù)尺=2該減速機(jī)失效將引起單臺制粉系統(tǒng)停產(chǎn),查減速機(jī)安全系數(shù),取安全系數(shù)51.3 000查20減速機(jī)功率,203只80中心距供800腿扣3.1.3校核機(jī)械強(qiáng)度功率要求。

  3.2熱效率校核3.2.1實際熱功率查減速機(jī)的環(huán)境溫度系數(shù),得環(huán)境溫度為40時,采用冷卻水管冷卻,溫度系數(shù)1=1.2.

  查減速機(jī)負(fù)荷率系數(shù),小時負(fù)荷100時,負(fù)荷系數(shù)2=1.

  查減速機(jī)公稱功率利用系數(shù),尸2戶100=孑之之確定許用熱功率戶查減速機(jī)許用熱功率,=800,較大廠房空間,冷卻水管冷卻,循環(huán)油潤滑的情況下3.2.3熱功率校核3.3.1回油管加粗針對原2,人560型減速機(jī)回油管徑過小的弊病,在2,380型減速機(jī)安裝過程中,增大了回油管徑,將其直接導(dǎo)入磨煤機(jī)油站回油母管中,這樣,可提高回油速度,使單位時間熱交換率上升,油管散熱狀況得到改善。

  3.3.2加大油循環(huán)距離由于原2,人560型減速機(jī)油循環(huán)距離過短,我們在綜合考慮了供油壓力供油量供油溫度等果硬件條件不具備,可制定和規(guī)范抄制度,并配備足夠的人員來統(tǒng)抄時間每日2300.

  4.4加強(qiáng)線損的分級分區(qū)考核將線損的統(tǒng)計和分析進(jìn)行分級分區(qū)和分站劃分,是深化線損管理的基礎(chǔ)工作,對各變電站的輸入和輸出及主變等關(guān)口計量計均要求準(zhǔn)確無誤并完整,有利于分析線損升降原因檢查降損措施4.5提高用戶的功率因數(shù),減少線路輸送的無功實現(xiàn)無功功率的就地平衡,不僅改善電壓質(zhì)量,對提電網(wǎng)運行的經(jīng)濟(jì)性也有重大作用。峽施工供電6供電線路的有功損耗可概括為公式008少提局到008少2,則線路的功率損耗可降低計算明,當(dāng)功率因數(shù)由0.7提高到9時,線路的功率損耗可減少39.5.峽工程施工有的用戶線路較長負(fù)荷較大,并大量地使用異步電機(jī),需要從電網(wǎng)吸收大量的無功。要求需要從電網(wǎng)吸收較大無功的用戶進(jìn)行無功自行補(bǔ)償,以減少電網(wǎng)輸送無功負(fù)荷,規(guī)定用戶功率因數(shù)應(yīng)達(dá)到0.85,比較低不得低于0.80,對降低線損起到定的作用。

  4.6經(jīng)濟(jì)運行在各個環(huán)節(jié)開源節(jié)流峽工程供電局嚴(yán)格內(nèi)部管理,樹立節(jié)能降耗思想意識,制定出節(jié)能降耗管理辦法,對基地辦公和生活用電以及各變電站的站用用電均加強(qiáng)了節(jié)能降耗管理。

  5結(jié)束語降低線損是供電企業(yè)的項長期工作,有助于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。對線損進(jìn)行全面統(tǒng)計和分析研究線損的具體組成,找到線損偏高的主要原因,采取切實可行的措施,建立完善的線損管理制度并認(rèn)真貫徹執(zhí)行,是降低線損的主要內(nèi)容。當(dāng)進(jìn)行電網(wǎng)改造時,更應(yīng)進(jìn)行包括線損在內(nèi)的綜合經(jīng)濟(jì)分析,以確定比較佳方案。在電網(wǎng)現(xiàn)有的運行方式下,應(yīng)優(yōu)化做好無功功率的分層分區(qū)和就地平衡,減小因無功潮流引起的線損,同時還要加強(qiáng)線損管理工作,以減少管理線損。峽工程施工供電根據(jù)峽施工供電網(wǎng)的實際情況和具體特點,采取了系列內(nèi),取得了明顯的成效。

  1虞忠年蔣博文朱桂寶徐少強(qiáng)。無功線損和電壓阽。北京氣象出版社,1995.

  6何仰贊溫增銀汪馥英周勤慧。電力系統(tǒng)分析砧1武漢華中理工大學(xué)出版社,1994.

  比較期磨煤機(jī)油站,發(fā)現(xiàn)無論是油泵壓力供油量轉(zhuǎn)速還是油箱容積,主進(jìn)回油管路管徑等都十分接近或完全相同。因此,由磨煤機(jī)主油站供給進(jìn)出口大瓦及減速機(jī)全部潤滑油的設(shè)想是完全可行的。

  而且,取消減速機(jī)單獨的循環(huán)油系統(tǒng)后,循環(huán)油的流程長,約24m,主油箱冷油器容積大,回油冷卻效果好,再次循環(huán)帶走減速機(jī)油室熱量多,散熱冷卻條件大大改善。

  4改進(jìn)效果漢電廠期工程3號爐3號磨煤機(jī)減速機(jī)于1999年月?lián)Q型改進(jìn)完成后,運行至今達(dá)年,沒有出現(xiàn)斷齒燒軸承等故障,揭蓋檢查,大小齒輪嚙合情況良好,齒輪面未異常磨損,運行平穩(wěn)。

  期工程3號爐另外3臺磨煤機(jī)減速機(jī)于2000年3號爐大修期間全部換型完畢,運行至今狀況良好。4臺磨煤機(jī)減速機(jī)回油溫度由改造前的45丈降至現(xiàn)在的22弋,各軸承部溫度振動值符合標(biāo)準(zhǔn)。

  5結(jié)論減速機(jī)換型后,解決了大小齒輪頻繁斷齒問同時,對減速機(jī)循環(huán)油系統(tǒng)的改進(jìn)也大大改善了油室散熱狀況,對于潤滑油的正常工作起到了很好的保護(hù)作用。換型后運行至今,未出現(xiàn)例故障,維護(hù)量大大減輕,降低了生產(chǎn)成本,大大提高了機(jī)組運行的安全性與可靠性,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

  機(jī)械工業(yè)部。圓柱齒輪減速器砧。鄭州鄭州機(jī)械研宄所。1995東北工學(xué)院。簡明機(jī)械零件設(shè)計手冊阽。北京冶金工業(yè)出版社。1985,5.

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